2009年11月
第24卷第1 1期
电工技术学报
TRANSACTIONS OF CHINA ELECTROTECHNICAL SOCIETY
V01.24
NOV.
N½.1 ½
2009
无½½传感器无刷直 流电 动机
无反½起动及其平滑切换
张智尧
林明耀
周谷庆
南京
210096)
(东南大学电气工程学院
摘要
提出了一种隐极式无刷直流电动机的无反½起动及其平滑切换新方法。根据电动机定
子铁心饱和效应,采用短时脉冲检测方法实现½子定½与加速。针对“三段式”起动方法切换的
缺点,提出了在一定½速时关闭所有开关器件,利用电动机端电压波½与导通相之间的对应关系
实现平滑切换的方法。反电动势过零点检测选在PWM调制信号开通状态结束时刻,在对端电压
进行采样后由½件算法确定真实过零点。样机试验结果验证了本文提出方法的可行性和有效性。
关键词:无刷直流电动机
中图分类号:TM361+
A½½½-R½½½½½½ R½½½½½½½ S½½½½½½ ½½½
S½½½½½½½
S½½½½½½½½ ½½
S½½½½½½½½½ B½½½½½½½½ DC
M½½½½
Z½½½½ Z½½½½½
L½½
M½½½½½½
Z½½½ G½½½½½
2 10096
无½½传感器控制
无反½起动
反电动势法
平滑切换
(S½½½½½½½½
U½½½½½½½½½
A½½½½½½½
½
N½½½½½½
C½½½½)
I½ ½½½½ ½½½½½,½ ½½½½½ ½½½½—½½½½½½½—½½½½½½½½ ½½½½½½½ ½½½ ½½½½½½½½ ½½½½½½½½½ ½½½½½½ ½½½
½½½-½½½½½½½ ½½½½ ½½½½½½½½½ DC
½½½½½(BLDCM)½½
½½½½½½½½½.U½½½½ ½½½½½ ½½½½½ ½½½½½½½ ½½½½½½ ½½½½½
½½½ ½½½½½½½½½½ ½½½½½½ ½½ ½½½
½½½½½½
½½½½.½½½
½½½½½
½½½
½½ ½½½½½½½ ½½½ ½½½½½½½½½½½.T½½ ½½½½½½½½½ ½½ ½½½
½½½½½½½
½½½½½½”½½½
½½½½½½½½。½½½
½½½
½½½½½
½½
½½½½½½½½
½½½½½½½½
½½½½½½½½½
½½
½½
“3・½½½½½
½½½
½½½½½½½½ ½½½
½½½½½½½½½½½½ ½½½½½½½ ½½½
½½½½½½½½
½½½½½½½
½½½½½½½
½½½
½½½½½½½½½½½ ½½½½½½,½½½½ ½½½ ½½½ ½½½½½
½½½½½½ O½½.T½½ ½½½½ EMF ½½½½.½½½½½½½½ ½½½½½ ½½½½½½½½½ ½S ½½½½½½½½½
½½
½½½ ½½½ ½½
½½½½
½½½½—½½½½½½½½ ½½½½½ ½½
PWM
½½・½½½½½
½½½ ½½½
½½½½½½½½½ ½½½½ ½½½ ½½½½½½½½ ½½½½½½½½½.T½½ ½½½½½½½½½½½½
½½½½½½½ ½½½½½½½½ ½½½ ½½½½½½½½½½½ ½½½ ½½½½½½½½ ½½ ½½½ ½½½½½½½½½ ½½½½½½,
K½½½½½½½,B½½½½½½½½ DC ½½½½½,½½½½½½½½½½ ½½½½½½½,½½½½½½½½ ½½½½½½½
½½½½½½,½½½½½½ ½½½½½½½½
½½½½½½½
½½½½½½½½,½½½½
EMF
的运行。由½子预定½、外同步加速和自同步运行
1
引言
无刷直流电动机(BLDCM)无½½传感器控制
三个阶段构成的“三段式”起动法,以其简单实用
的优点被应用于BLDCM的起动,½这种方法也存
在明显的缺点,如预定½阶段可½出现½子反向½
动且对于负½½变化的适应性差½卜21,在电动½等领域
并不适用。
具有结构简单、控制方便和运行可靠等许多突出优
点,基于反电动势检测法的BLDCM控制技术已在
工业和商业领域获得了广泛应用。由于电动机绕组
中感应的反电动势大小与½予½速成正比,电动机
在静止或½速运行时反电动势为零或很小,致½反
电动势法不再适用,必须采用其他方法控制电动机
为了克服“三段式”起动法的缺点,文献【3—7】
对基于定子铁心饱和效应的BLDCM½子½½检测
技术进行了研究。文献【3】通过检测对已充电的定子
绕组进行放电所需要的时间来确定½子½½,这种
方法的缺点是先要选择一定的充电时间给绕组充
收稿日期2008.09.12
改稿日期2008.1
1-24
万
方数据
第24卷第½½期
张智尧等
无½½传感器无刷直流电动机无反½起动及其平滑切换
27
电,且只适用于初始½½检测。文献[4—7】对文献【3】
中的方法进行了修正,通过比较固定½度电压脉冲
下定子电流的响应峰值来得到½子½½,这种方法
的灵活性强,对电压脉冲½度的调整较为方便。
本文提出的无刷直流电动机短时脉冲检测方法
也是基于定子铁心的饱和效应,它可以快速而准确
地检测出½子初始½½,½电动机从静止加速切换
至反电动势换相运行方式。反电动势过零点检测选
在PWM调制信号开通状态结束时刻,减小了开关
噪声对端电压检测的½响。通过电阻½络分压后对
三相端电压信号进行采样,由½件算法处理得到真
实的反电动势过零点,滤除掉因换相阶段二极管续
流引起的虚假过零点。这种方法的硬件电路简单,
实现方便,工½可靠,不会产生½½检测信号的附
加相移。整个驱动系统的电路结构如图1所示。图
一@
(½)定、½子磁通方向相同
(½)定子极面中的½于合成磁通为零
图2
F½½.2
(½)定、½子磁通方向相反
定子绕组电流与永磁½产生的磁通
½½½½½½ ½½½½½½½
中的分压电阻½络参数有如下关系:R½½½=RA½=‰½=
R½½,R½½2=尺A2=如2=尺½2,由检测电阻尺T将电流响应
信号½化为电压信号,经运算放大器对此电压信号
进行放大。电动机从起动阶段切换至反电动势运行
阶段是控制的关键,也是难点。不合适的切换时刻
可½导致电动机失步甚至停½。本文分析了逆变器
关断瞬间电动机端电压波½与导通相之间的对应关
系,据此确定准确的切换时刻,通过动态调整换相
时间保证电动机平滑切换,确保电动机的可靠运行。
T½½ ½½½½ ½½½½½½½½ ½½ ½½½
½½½
½½½½½
½½½½½½½½½
½½½½½½
按图2所示方向给绕组通电,绕组电流产生的
磁通和永磁磁通合成,共同½响定子铁心的饱和程
度。½两者的磁通方向一致时,产生增磁½用,铁
心的饱和程度增加,绕组电感减小;两者方向相反
时,产生去磁½用,饱和程度减小,绕组电感增大。
图3½所示为定子绕组未通电时,不同½½½子
磁通对绕组电感的½响,图3½为绕组通电后,定子
电感随½子½½的变化。
O
90
180
270
360
½/(。)
图1
F½½.1
无½½传感器无刷直流电动机驱动系统结构
T½½ ½½½½½½½½½
½½½½½½½
½½ ½½½ ½½½½½½ ½½½½½½½ ½½
½½½½½½½½½½
½½½½½½½½
DC ½½½½½
(½)永磁磁通对定子电感的½响
2短时脉冲检测方法原理
BLDCM的定子铁心被磁化时呈现非线性磁路
饱和特性,短时脉冲法检测½子½½正是基于定子
铁心的这种特性。图2所示为一台两极无刷直流电
动机的示意图,½子永磁½与定子绕组具有不同的
相对½½。取定子相绕组的参考½½为绕组½线方
向,½子磁通参考½½为N极。
F½½.3
吖(。)
(½)永磁磁通和定子电流对定子电感的½响
图3定子绕组电感变化规律
T½½ ½½½½½½½½½½ ½½½½½½½½½ ½½ ½½½ ½½½½½½ ½½½½½½½
万
方数据
28
电工技术学报
2009年11月
综上,绕组电感取决于定½子合成磁通,也是
½子½½的½数。给定子绕组½加固定½度的电压
脉冲,电流的上升速率与电感值成反比,电流响应
反映了电动机的½子½½。
动机½速的增加换相时间逐渐减少,在较短的换
相周期中插入6个检测脉冲的难度越来越大;②
在六个脉冲中将有三个脉冲产生反向的电磁½
矩;③增加了控制的复杂性;④增大检测过程中
电动机的噪声。
为了克服以上缺点,本文采用一系列½此间隔
的长短脉冲,如图5所示。这些脉冲加速电动机的
同时也动态提供½子½½信息,而不会产生反向的
电磁½矩。对于相同的采样间隔L½短脉冲对应
的电流值大于长脉冲对应的电流值时,改变电动机
通电状态进行换相。长脉冲的½用主要是为了加速
电动机。如果仅从检测½子½½的角度来看,采用
相同½度的电压脉冲即可,这也是选择在相同的丁
时刻检测电流响应的原因。
短脉冲长脉冲
3初始定½与加速方法
根据上面的分析,按照一定通电顺序给电动机
绕组½加固定½度的电压脉冲,比较各电流响应的
峰值,由此确定½子初始½½。本文采用每次给电
动机两相绕组½加短时脉冲的方法。首先½A相上
桥臂(A+)功率器件VT½和B相下桥臂(B一)功
率器件VT6导通,设产生的合成磁动势方向为F16.
然后反向通电,½B相上桥臂(B+)功率器件VT,
和A相下桥臂(A一)功率器件VT。导通,产生的合
成磁动势方向为F34。若½子磁极的N极方向与合
成磁动势F16方向一致(夹角小于90。电角度)而
与F34的方向相反(夹角大于90。电角度),则A+B一
导通时对应的电流峰值较大,B+A一导通对应的电流
峰值较小,为便于分析将此种情况记为“½”,反之
则记为“0”。由此可以确定出½子N极所在的
180。电角度范围。之后重复此过程,分别导通
B+C一,C+B-:C+A一,A+C一,最后可以将½子N
极限定在60。电角度范围内。此60。范围可以用一
个3½二进制数来表示,图4所示为所有6种可½
情况,这足以用来确定出正确的换相信号。假设逆
时针方向旋½的½子N极½于图4扇区100(4)内,
为了产生最大电磁½矩对应的导通相应该为B+C一。
D
列½【刀½到
1
.½‘
八½
½
图5
F½½.5
列
八½
½
/
½
½½½½½½½
:½
:½/
/1/
½
/’
电压加速脉冲序列及电流响应
T½½ ½½½½½½½ ½½½½½ ½½½½½ ½½½ ½½½ ½½½½½½½½½½½½½
½½½½½½½½
具½实现方法如下:仍然以½子N极½于图4
扇区100(4)内为例进行说明。设½子仍逆时针旋½,
此时产生正向电磁½矩的电压脉冲矢量是A+C一合
成的VT½VT2和B+C一合成的VT3VT4。由上面的分
析和图3½可知,½子磁动势与绕组磁动势成90。
时绕组的电感最大。½子N极½于扇区4的开始½
½时(B½反方向½½)与A+C一产生的磁动势方
向垂直,按A+C一通电的电流响应最小,随着½子
01
1(3)X½½3、VT4
½T4、VT5001(1)
在扇区4内旋½,电流响应将随之增大;½子N极
½于扇区4的结束½½时(A½正方向½½)与
B+C一产生的磁动势方向垂直,此时按B+C一通电的
图4无刷直流电动机三相绕组导通状态图
F½½.4
T½½ ½½½½½½½½½ ½½½½½½ ½½½½½½½
电流响应最小,该响应是随½子在扇区4内旋½逐
渐减小的。因此,在扇区4内总有一点½得按A+C一
和B+C一通电所产生的电流响应相等。事实上,并
不需要确切知道在哪一点上的电流响应相等,只要
½够检测到某个时刻对于相同的采样时间丁,按
电动机½子初始½½确定后就进入½子加速
阶段。加速过程中,若每次仍然采用6个短时电
压脉冲检测½子½½将产生以下问题:①随着电
万
方数据
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张智尧等
无½½传感器无刷直流电动机无反½起动及其平滑切换
29
A+C一通电的电流响应大于B+C一通电的电流响应即
可进行换相,换相后长短脉冲对应的通电相也随之
改变,短脉冲对应通电相变为B+C一,长脉冲变为
B+A一(在短脉冲对应的电流值仍小于长脉冲对应的
电流值时维持原来通电状态不变)。重复以上步骤可
½电动机逐渐加速到所需½速。
反电动势的存在,理论上会对绕组中的检测电
流产生½响。½是,电动机加速过程中并不一定要
确定出一个十分准确的换相点,同时由于加速过程
的½速仍较½,反电动势的½响并不大。经过试验
证明,在合理选择检测脉冲½度的情况下,根据其
电流响应是可以获得换向点的,利用此规律加速电
动机,一旦检测到反电动势过零点则马上切换到反
电动势运行状态。
在长短脉冲的选择上,无论给A+C一或B+C一
哪一个通电状态½加短脉冲或长脉冲,从原理上½
是可行的。本文采用给A+C一½加短脉冲,而给
B+C一½加长脉冲的方法,经过试验验证½够平滑加
速电动机,没有出现起动反½的情况。
试验中加速阶段的电动机三相绕组端电压波½
如图8½所示。
下桥臂恒通。由三相绕组等效电路可列出以下方程
½A=--½B
½½=O
(1)
图6
F½½.6
电动机三相绕组等效电路
E½½½½½½½½½ ½½½½½½½ ½½ ½½½ ½½½½½½½½½ DC ½½½½½
由基尔霍夫电压定律可得
”¨½+乓訾)+½A
吣”½+厶警)+½B
由式(2)、式(3)可推出中性点电压为
㈣
㈤
U。:螋一!也
“
(4)
2
2
4反电动势过零点检测方法
对于反电动势过零点的检测方法已经有很多报
道。文献[8½通过构建虚拟中性点实现反电动势过零
点检测,½电路较为复杂;文献【9】利用平均线电压
与比较电路模拟霍尔½½信号;文献[10½利用经½
通滤波后的端电压检测反电动势过零点,½也带来
了½½检测信号的移相。
为了简化控制电路结构,为½成本应用提供解
决方案,通过比较上述各种方法的优缺点,本文采
用的反电动势过零点检测方法没有½用复杂的硬件
检测电路,仅对经电阻½络分压后的端电压信号进
行采样,由½件算法判断反电动势过零点及换相时
刻。
电动机三相绕组等效电路可以由图6表示。其
则
则有
对于悬空相,电流为零则有
½½地+亿:咎粤一华+%(5)
’
两相导通绕组的反电动势满足
½A+½B=0
(6)
【,½:坠兰+饱
UA=U½。
UB=O
(7)
采用在PWM调制信号开通状态检测过零点,
(8)
得到最终的检测方程为
%:华+%
(9)
由式(9)可知,反电动势为零时悬空相端电压为直
流侧电源电压的一半,这是反电动势过零点检测的
依据。之所以选择在PWM调制信号开通状态结束
时刻进行采样,是因为在该时刻,由于硬件电路的
延时½用,功率器件尚未关断,过零点检测受开关
噪声的½响较小。
由于是对悬空相检测反电动势过零点,须保证
反电动势过零点½于此非导通时间间隔内。如果电
动机运行在严重超前或者滞后换相状态,端电压波
中队、%、魄分别为三相绕组端电压,“、细、
½½为三相反电动势,砜为中性点电压,凡和厶分
别是定子绕组电阻和等效电感。
对于两两导通三相六状态控制方式,每一个工
½状态只有两相绕组导通,第三相为悬空相,用于
反电动势过零点检测。
以A、B两相绕组导通,C相绕组悬空为例。
对于导通的两相绕组,上桥臂采用PWM调制方式,
万
方数据
30
电工技术学报
2009年11月
½将严重不对称,可½检测不到过零点。因此,应
½量保证电动机按最½换相逻辑换相,端电压波½
为左右对称的梯½波。这不仅可以产生最大的平均
电磁½矩,而且可以½过零点½于非导通时间间隔
的中部。
还有一点需指出的是,式(6)对应于理想梯½
反电动势波½。对实际运行的电动机,其导通的两
相绕组,反电动势方向相反,即½大小不½完全相
等,也基本可以相互抵消。在实际过零点检测时设
½了一个阀值电压AU,½检测到的悬空相端电压值
½在矾。,2±AU的范围内就认为检测到了反电动势
过零点,阀值AU的选择需要通过实验来调整。
试验波½如图8½所示,通道1至通道3为三相
端电压波½,通道4为反电动势过零点检测波½,
过零点对应于通道4脉冲波½的上升沿。
规律如图7½所示。其他两相端电压的变化规律相
同,只是相½相差120。电角度。
½
%
%
%
(½)逆变器关断后的电动机三相端电压波½
无刷直流电动机等效电路
5平滑切换方法
½电动机½子加速到一定½速,可以检测到反
电动势过零点时,应切换至反电动势运行方式,选
择½合适的切换时刻和与之对应的导通相是保证可
靠切换的关键,否则可½导致电动机换相失败甚至
失步停½;另外,切换之后应根据枪测到的过零点
½½调整换相时间,½得电动机½快进入最½换相
逻辑状态。
逆变器关断瞬间,电动机在½予惯性½用下继
续旋½,½子磁场切割定子绕组感应出反电动势,
电动机工½在发电状态。½然,这个过程比较短,
若没有外½激励的½用,电动机的½速将会下降,
反电动势的幅值也会逐渐衰减至零。本文对逆变器
刚关断瞬间的端电压变化情况进行分析,此时的½
速并未明显下降,端电压幅值基本没有衰减。
图7½的端电压波½可以用图7½的等效电路进
行分析。图中VD2、VD4、VD6是与逆变桥三个下
图7
F½½.7
(½)逆变器关断后的主电路等效电路
电动机在无驱动电压时绕组端电压波½
T½½
½½½½½½½½
½½½½½½½
½½½½½½½½
½½½½½½½
½½½½½½½ ½½½½½½½
该端电压波½和导通相之间存在着对应关系。
如在每相绕组端电压波½水平部分(对应于120。电
角度)应½下桥臂导通,而在突起部分中间120。
电角度范围应½上桥臂导通,中间凹陷处为换相点
½½。
通过以上分析,如图7½所示从C相绕组端电
压波½计时起点½,时刻开始计时到½½时刻停止计
时,经过时间2T,T对应于60。电角度。计时结束
时刻½2即是切换时刻,对应的导通相为B+A一,延
迟时间½后在½3时刻换相,同时在延时过程中检测
反电动势过零点,将检测到的过零点时刻和延时时
间丁综合后得到新的延时时间。调整延时时间的目
的是为了½过零点始终½于延时时间间隔的中间½
½,相½于在过零点之后延时30。电角度换相,这
保证了电动机不会出现失步,并很快进入最½换相
逻辑状态。设从换相时刻到检测到反电动势过零点
桥臂功率器件反并联的二极管,RA=‰=R½是端电压
检测电阻,½A、½B、½½是电动机三相绕组等效阻抗。
实测电动机的三相绕组反电动势波½接近正弦波。
½电动机某一相绕组的端电压较其他两相½小
时,与该相绕组连接的下桥臂二极管导通。以A相
绕组端电压为例,½A点的电½较之B、C两点的
电½½½时(此状态对应120。电角度),VD。导通,
A点的电½即为地电½,处于恒“零”状态。½B点
或C点的电½处于最½时(这两个状态共对应240。
电角度),A点的端电压实际为AB两点间的线电压
或AC两点间的线电压。综上,A点端电压的变化
的时间为丁½½,则新的延时时间氐E½和前一次的延
时时间%LD之间的关系可以设½为
万
方数据
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